焚烧炉液位开关故障停炉原因分析
焚烧炉液位开关故障停炉原因分析
一、设备概况及简介
装置硫磺回收装置尾气蒸汽发生器液位开关,位号为LS43。该设备于硫磺回收装置改造时安装,厂家科威,型号:KWZK-F200 ,曾大修。
二、故障经过
12月27日7:30尾气焚烧炉F-502因联锁自保停炉,经检为尾气蒸汽发生器液位开关LSLL43液位低联锁触发停炉。
三、原因分析
(一)过程检查及分析
12月 27日7:30尾气焚烧炉F-502因联锁自保停炉,经检查为尾气蒸汽发生器液位开关LS43误动作,触发联锁。尾气蒸汽发生器设有一个模拟量液位指示用于液位调节,该液位开关为数字量仪表,用于蒸发器液位低低联锁,联锁触发后触发停炉逻辑:关闭燃料气阀XCV-15;关闭燃料气调节TV-48;打开空气流量调节阀FV-46。仪表维护人员到达现场后对该仪表进行了检查,发现液位开关衔铁无法触发微动开关吸合。对仪表解体检查后发现连接浮球与衔铁的弹簧断裂,造成仪表指示失灵。
(二)故障根本原因
1.直接原因
LS43尾气蒸汽发生器液位开关故障,液位假指示是造成焚烧炉F-502停炉的直接原因。
2.间接原因
LS43尾气蒸汽发生器液位开关浮球连接弹簧断裂,造成了该仪表失灵,且联锁条件为一取一联锁,当仪表发生误动作时,即停炉。同时,检查发现该弹簧本体有脆化现象,拆卸过程中多次发生断裂,其断裂原因应为腐蚀造成的原因。
3.管理原因
联锁设置不合理,一取一联锁容易出现由于仪表误动作造成的误停车。
设备选型不合理,应选择结构更加可靠的测量方式,以确保较低的仪表失效概率。
检修质量不过关,在大修期间没有发现设备内部构件的脆化现象,故检修过程中也没有更换该部件。
四、整改措施
对故障部位的弹簧进行更换,修复完成后投用;
对F501同位置同批次液位开关进行检查,未发现同类故障;
拟对该液位测量方式改造,改为导波雷达三取二联锁。
五、总结与启示
仪表车间已经在检修中完成了对该液位测量方式的改造,使用更加可靠的导波雷达测液位方式,从源头上减少误动作,同时增加测量仪表,将联锁由一取一变更为为三取二联锁,增加安全仪表功能的可用性和可靠性。
加强检修质量把控,根据故障经验,对该类型的关键仪表易损部位加强检查,具备条件的定期更换部件,防止设备出现故障。
车间加强对技术人员的标准规范培训,统一技术人员在图纸审核 期间的审核标准,制定统一的仪表选型标准,选用可靠的仪表测量方式,从源头和本质上避免出现不可靠的工艺和联锁应用。